Poka-Yoke in the production process of car seat parts
DOI:
https://doi.org/10.14456/jeit.2024.5Keywords:
Efficiency, Hole inspection machineAbstract
This research is Poka-Yoke in the production process of car seat parts. The objectives are 1) to develop waste detection to prevent errors in the production process of automotive seat parts. 2) to study the efficiency of a drill hole inspection machine to prevent errors in the production process of automotive seat parts. Find problems using brainstorming techniques to find the root cause of the problem. Fishbone diagram to find solutions and use Poka-Yoke technique to develop waste detection to prevent errors in the production process of cushion parts. Data was collected during July-November 2022, comparing before and after data. Statistics using percentages. From the study it was found that before building a drill hole inspection machine Total production volume was 22,000 pieces. Work delivered to customers was 22,000 pieces. Found defective work delivered to customers 295 pieces, accounting for 1.34% of defective work passed to customers. After using the drill hole inspection machine, it was found that there was a production volume of 36,000 pieces, and 321 pieces of defective work were found to be delivered to the customer, accounting for 0.89%.
References
[1] เกรียงไกร ศรีเลิส, "การลดของเสียของการป้อนชิ้นงานในกระบวนการชุบแข็ง กรณีศึกษา : บริษัทชุบแข็งตัวอย่าง," วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี, 2558.
[2] จักรวาล คุณะดิลก และ ศุภชัย เจียบเกาะ, "การปรับปรุงคุณภาพการผลิตชุดเฟืองท้ายรถยนต์ โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกม่า," วิทยานิพนธ์, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, 2560.
[3] ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต และคณะ, "การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์," วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 45-54, 2563.
[4] ลัคนา กวินกิจจาพร, "การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท จอย สปอร์ต จำกัด," วิทยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร, 2555.
[5] วราพงษ์ สีจำปา, "การลดของเสียจากกระบวนการผลิตปะคำทองแดง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ," สารนิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร, 2561.
[6] วีระชัย มัฎฐารักษ์, "การออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกรอบรูปโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโพคา-โยเกาะ," ใน การประชุมวิชาการข่วยงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2555, หน้า 247-252.
[7] ศุภักษร พรมสาร, "การลดความผิดพลาดในกระบวรการบรรจุสินค้าของซัพพลายเออร์และลดต้นทุนในการบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้าโชคุ เอเชีย จำกัด," ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, 2559.
[8] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, "ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)," ออนไลน์. Available: https://www.ftpi.or.th/course/73380. [เข้าถึงเมื่อ: 10 พ.ค., 2565].
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Categories
License
Copyright (c) 2024 Journal of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ลิขสิทธิ์ของวารสาร
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรจากวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยก่อนเท่านั้น