การลดความสูญเสียและการประเมินสมรรถนะกระบวนการผสมยางด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่า: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่งในประเทศไทย

Main Article Content

นิภาส ลีนะธรรม
สุวรรณา พลภักดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผสมยางที่แผนกผลิต ภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นไปได้และอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด จากการศึกษาสภาพของปัญหาในกระบวนการผสมยางที่แผนกผลิต พบว่า ก่อนการปรับปรุงผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยมีสาเหตุหลักมาจาก วิธีการทำงานไม่เหมาะสมและซับซ้อน โดยทั่วไปมีการใช้พาเลทในการรองยางแผ่นและเศษยางทำให้สิ้นเปลืองพาเลท ใช้แรงงานคนมากเกินจำเป็น การชั่งน้ำหนักยาง   ในวิธีการเดิมมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงโดยเป็นกระบวนการแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้รถโฟลค์ลิฟท์จำนวนมากในการทำงาน และเวลาการรอคอยและสินค้าคงคลังมีมากเกินไป และหลังการปรับปรุงด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่าและใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด จึงได้ทำการออกแบบเครื่องชั่งยางแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับชั่งน้ำหนักยางแบบต่อเนื่อง และปรับปรุงสายการผลิตใหม่โดยออกแบบให้กระบวนการผลิตเชื่อมต่อกันระหว่างกระบวนการล้างยางและกระบวนการผสมยาง เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง พบว่า ค่าความสามารถของกระบวนการ (Cpk) เท่ากับ 1.35 แสดงว่ากระบวนการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และจากการยืนยันผลไม่พบความสูญเสียเลย โดยช่วงความเชื่อมั่นของกระบวนการเท่ากับ 1.07 < Cpk < 1.62 และจากการประเมินจุดคุ้มทุนของโครงการคิดเป็น 2.28 ปี

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
ลีนะธรรม น. และ พลภักดี ส., “การลดความสูญเสียและการประเมินสมรรถนะกระบวนการผสมยางด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่า: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่งในประเทศไทย”, Academic Journal of Industrial Technology Innovation, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 42–53, ส.ค. 2025.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Leenatham, N. and et al. 2021. “The Efficiency Improvement of STR 20 Block Rubber Production Process by Using Design of Experiments,” Naresuan University Engineering Journal, 16(1): pp. 119–139.

Sudasna-na-Ayudthya, P. and Luangpaiboon, P. 2008. Design and Analysis of Experiments, 1st ed. Bangkok, Thailand: Top Publishing. (in Thai)

Montgomery, D. C. 2019. “Factorial and Fractional Factorial Experiments for Process Design and Improvement,” in Introduction to Statistical Quality Control, 8th ed. New York, USA: John Wiley & Sons, ch. 13, pp. 523–550.

Montgomery, D. C. 2019. “Response Surface Methods and Designs,” in Design and Analysis of Experiments, 10th ed. New York, USA: John Wiley & Sons, ch. 11, pp. 430–436.

Leenatham, A. and Khemavuk, P. 2019. “Process Improvement of PTCA Guide Wire by Using Design of Experiment,” SWU Engineering Journal, 14(2): pp. 12–24. (in Thai)

Semsri, A. 2022. “Determination of Optimum Temperature of Barrel Heater for Reducing Waste in Plastic Injection Molding Process of Tractor Turn Signal Cover Parts using DMAIC Techniques,” Engineering and Technology Horizons, 39(3): pp. 111–130. (in Thai)

Leenatham, N. and Ponpakdee, S. 2024. “The Quality Improvement of Tube Ice Production Process by using Central Composite Design,” Engineering and Technology Horizons, 41(3): pp. 1–19. (in Thai)

Sliva, T. and Ferreira, P. 2017. “Improve the extrusion process in tire production using six sigma methodology,” Procedia Manufacturing, 13: pp. 1104–1111.

Pyzdek, T. and Keller, P. 2019. The Six Sigma Handbook, 5th ed. New York: McGraw Hill.

Ramasamy, S. 2009. Total Quality Management. New Delhi: Tata McGraw Hill.

Breyfogle, F. W. III. 2003. Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.

Leenatham, N. and et al. 2019. “Reducing of the wasting time in the dirt testing process of rubber by lean six sigma approach: a case study in a rubber factory,” Wichcha Journal, 38(2): pp. 104–119. (in Thai)